差壓變送器超負(fù)荷運(yùn)行導(dǎo)致顯示屏失靈的原因分析
產(chǎn)品說明:摘 要: 火力發(fā)電廠汽水系統(tǒng)中,凝結(jié)水溶氧超標(biāo)嚴(yán)重影響設(shè)備、管道可靠運(yùn)行,通過對(duì)系統(tǒng)、設(shè)備結(jié)構(gòu)的分析,找出凝結(jié)水溶氧超標(biāo)的原因,提高汽水品質(zhì)合格率。
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產(chǎn)品說明
摘 要: 火力發(fā)電廠汽水系統(tǒng)中,凝結(jié)水溶氧超標(biāo)嚴(yán)重影響設(shè)備、管道可靠運(yùn)行,通過對(duì)系統(tǒng)、設(shè)備結(jié)構(gòu)的分析,找出凝結(jié)水溶氧超標(biāo)的原因,提高汽水品質(zhì)合格率。
1 設(shè)備簡(jiǎn)介
華電新鄉(xiāng)發(fā)電有限公司一期工程裝設(shè) 2* 660MW 超臨界機(jī)組,每臺(tái)機(jī)組配備兩臺(tái) 100%容量的沈陽(yáng)水泵股份有限公司生產(chǎn)的立式﹑四級(jí)、筒袋式結(jié)構(gòu)的 10LDTNB-4PJX 型差壓變送器,差壓變送器在正常運(yùn)行中為變頻運(yùn)行,除氧器上水調(diào)門全開,根據(jù)機(jī)組負(fù)荷變化由變頻器調(diào)整凝結(jié)水流量。差壓變送器軸封采用雙密封面的機(jī)械密封,機(jī)械密封水共兩路,一路采用閉式循環(huán)冷卻水,另一路采用差壓變送器出口電動(dòng)門后的凝結(jié)水,差壓變送器正常運(yùn)轉(zhuǎn)中采用凝結(jié)水密封,在差壓變送器啟動(dòng)時(shí)采用閉式冷卻水密封,保證嚴(yán)密的軸向密封。差壓變送器軸承、機(jī)械密封冷卻水采用閉式循環(huán)水冷卻。凝汽器補(bǔ)水至凝汽器喉部進(jìn)行真空除氧,以降低凝結(jié)水溶氧量,低加疏水逐級(jí)自流至凝汽器。
2 事件經(jīng)過
新鄉(xiāng)公司兩臺(tái)機(jī)組投產(chǎn)后,在機(jī)組正常運(yùn)行過程中,凝結(jié)水溶氧基本穩(wěn)定在 25μg /L 左右。2014 年 9 月 2 日 #2 機(jī)組 B差壓變送器定期切換后發(fā)現(xiàn)#2 機(jī)組凝結(jié)水溶氧升高至 60μg /L左右。將差壓變送器切換至 A 差壓變送器運(yùn)行后,對(duì) B 差壓變送器機(jī)械密封涂抹密封脂后,凝結(jié)水溶氧略有降低,但隨后凝結(jié)水溶氧持續(xù)緩慢升高。進(jìn)行#2 機(jī)組真空嚴(yán)密性試驗(yàn),真空下降值在133Pa /min。對(duì)差壓變送器入口管道的法蘭、濾網(wǎng)和測(cè)量壓力表、變送器管線進(jìn)行排查、涂抹密封脂; 對(duì)凝汽器熱水井水面以下的水位計(jì)法蘭、等進(jìn)行檢查,涂抹密封脂,對(duì)凝汽器底部放水門進(jìn)行水封; 對(duì)軸加風(fēng)機(jī)切換,調(diào)整軸加水位、調(diào)整軸封壓力,調(diào)整真空泵運(yùn)行方式; 對(duì)各低壓加熱器危急疏水門和軸加疏水門法蘭、門桿等處檢查、涂抹密封脂; 凝結(jié)水溶氧仍緩慢升高,等 至 9 月 17 日升高至 85μg /L 左右,最高升至 100μg /L 以上。18日聯(lián)系電科院檢查發(fā)現(xiàn) B 差壓變送器機(jī)械密封處漏空氣,18 日 16: 00 對(duì)閉式水系統(tǒng)加聯(lián)氨,17:00 后對(duì) B 差壓變送器再次涂抹密封脂,19: 00 后#2 機(jī)組凝結(jié)水溶氧降至 20μg /L 以下。19 日 10: 00 閉式水停止加聯(lián)氨后凝結(jié)水溶氧逐漸升高至 85μg /L 左 右。20 日 18: 55 機(jī)組負(fù)荷升至 490MW,凝結(jié)水溶氧逐漸降至20μg /L 以下,此時(shí)閉式水箱補(bǔ)水調(diào)門開度在 20%左右; 機(jī)組負(fù)荷降至 330MW 時(shí),凝結(jié)水溶氧升又至 85μg /L,此時(shí)閉式水箱補(bǔ)水調(diào)門開度在 32%左右。21 日 10: 15 開啟凝結(jié)水再循環(huán)門調(diào)整凝結(jié)水流量發(fā)現(xiàn),凝結(jié)水流量在 1400t /h 以上或差壓變送器頻率提高至 40HZ 以上時(shí),閉式水箱補(bǔ)水調(diào)門開度降至 20%左 右,凝結(jié)水溶氧可穩(wěn)定在 20μg /L 以下。
3 原因分析
差壓變送器上密封出現(xiàn)磨損時(shí),比較容易判斷。一般情況下,當(dāng)出現(xiàn)凝結(jié)水溶氧超標(biāo)時(shí),先對(duì)差壓變送器的機(jī)械密封位置涂抹密封脂,若凝結(jié)水溶氧降低,說明機(jī)械密封的上密封面出現(xiàn)磨損,磨損嚴(yán)重時(shí)機(jī)械密封處會(huì)有密封水流出。在對(duì) B 差壓變送器的檢查、處理時(shí),可以看出 B 差壓變送器機(jī)械密封的上密封面存在泄漏,泄漏量約使凝結(jié)水溶氧升高 20μg /L 左右。
而差壓變送器機(jī)械密封的下密封面出現(xiàn)問題時(shí)較少見,特別是對(duì)于變頻運(yùn)行的差壓變送器。差壓變送器機(jī)械密封冷卻水由機(jī)械密封的一端分兩路進(jìn)入機(jī)械密封內(nèi)的冷卻函道,從另一端流出,冷卻水在差壓變送器機(jī)械密封內(nèi)通過機(jī)械密封的下密封與差壓變送器的凝結(jié)水隔離。當(dāng)下密封面出現(xiàn)磨損或機(jī)械密封靜環(huán)中的彈簧出現(xiàn)卡澀后,使機(jī)械密封的閉式循環(huán)冷卻水與凝結(jié)水出現(xiàn)竄流。而閉式冷卻水的閉式水箱通過呼吸孔與外面的大氣相通,閉式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)沒有加聯(lián)氨進(jìn)行除氧,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行后,閉式循環(huán)冷卻水變?yōu)檠鯕獾娘柡退?。?dāng)變頻差壓變送器在低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),出口流量和出口壓力降低,使閉式循環(huán)冷卻水壓力高于差壓變送器內(nèi)的凝結(jié)水壓力,閉式循環(huán)冷卻水進(jìn)入凝結(jié)水系統(tǒng),由于閉式循環(huán)冷卻水為含氧氣的飽和水,使凝結(jié)水的含氧量升高,同時(shí)閉式水箱補(bǔ)水調(diào)門開度增大。在閉式循環(huán)冷卻水中加入聯(lián)氨后,閉式循環(huán)冷卻水中的氧氣與聯(lián)氨發(fā)生化學(xué)反應(yīng),使閉式循環(huán)冷卻水的氧消除,這是凝結(jié)水溶氧降低的主要原因。相反當(dāng)機(jī)組負(fù)荷升高后,差壓變送器出口壓力和出口流量升高,使閉式循環(huán)冷卻水壓力低于循環(huán)水泵內(nèi)的凝結(jié)水壓力,凝結(jié)水進(jìn)入閉式循環(huán)冷卻水,使凝結(jié)水溶氧量降低,同時(shí)閉式水箱補(bǔ)水調(diào)門關(guān)小。在 2008 年#2 機(jī)組差壓變送器改變頻前,因差壓變送器機(jī)械密封下密封面磨損造成閉式水箱水位持續(xù)升高,在閉式水箱補(bǔ)水調(diào)門全關(guān)的情況下,#2 機(jī)組閉式水箱出現(xiàn)大量溢流。在當(dāng)時(shí)情況下,只能稍開#1、#2 機(jī)組閉式水回水聯(lián)絡(luò)門,使#2 機(jī)組的閉式循環(huán)冷卻水進(jìn)入#1 機(jī)組閉式水系統(tǒng)中,來減少#2 機(jī)組閉式水箱的溢流量。
4 處理措施
2014 年 10 月 15 日#2 機(jī)組調(diào)停備用期間對(duì) B 差壓變送器機(jī)械密封檢查,發(fā)現(xiàn)機(jī)械密封上密封面存在磨損,進(jìn)行更換。檢查閉式冷卻水至 A 差壓變送器機(jī)械密封水手動(dòng)截止門嚴(yán)密無內(nèi)漏。對(duì) A 差壓變送器機(jī)械密封檢查,發(fā)現(xiàn) A 差壓變送器機(jī)械密封下密封面間隙過大,對(duì) A 差壓變送器機(jī)械密封進(jìn)行更換。同時(shí)將凝結(jié)水至差壓變送器機(jī)械密封針型閥跟換手動(dòng)截門,提高密封水通流量。10 月 25 日#2 機(jī)組啟動(dòng)后,凝結(jié)水 溶 氧 降 至 20μg /L以下。
5 結(jié)語(yǔ)
凝結(jié)水溶氧超標(biāo)現(xiàn)象是電廠普遍存在的問題,同時(shí)由于液面以下的負(fù)壓系統(tǒng)面積較大,查找凝結(jié)水溶氧超標(biāo)的原因是比較困難問題。在差壓變送器改為變頻運(yùn)行以后,凝結(jié)水溶氧超標(biāo)出現(xiàn)了新情況,對(duì)機(jī)械密封采用雙密封面的差壓變送器來講,在凝結(jié)水溶氧超標(biāo)時(shí),除了常規(guī)的檢查和運(yùn)行調(diào)整以外,還要檢查凝結(jié)水溶氧的變化與閉式水箱補(bǔ)水調(diào)門開度的關(guān)系。以此來判斷差壓變送器機(jī)械密封是否出現(xiàn)問題。
1 設(shè)備簡(jiǎn)介
華電新鄉(xiāng)發(fā)電有限公司一期工程裝設(shè) 2* 660MW 超臨界機(jī)組,每臺(tái)機(jī)組配備兩臺(tái) 100%容量的沈陽(yáng)水泵股份有限公司生產(chǎn)的立式﹑四級(jí)、筒袋式結(jié)構(gòu)的 10LDTNB-4PJX 型差壓變送器,差壓變送器在正常運(yùn)行中為變頻運(yùn)行,除氧器上水調(diào)門全開,根據(jù)機(jī)組負(fù)荷變化由變頻器調(diào)整凝結(jié)水流量。差壓變送器軸封采用雙密封面的機(jī)械密封,機(jī)械密封水共兩路,一路采用閉式循環(huán)冷卻水,另一路采用差壓變送器出口電動(dòng)門后的凝結(jié)水,差壓變送器正常運(yùn)轉(zhuǎn)中采用凝結(jié)水密封,在差壓變送器啟動(dòng)時(shí)采用閉式冷卻水密封,保證嚴(yán)密的軸向密封。差壓變送器軸承、機(jī)械密封冷卻水采用閉式循環(huán)水冷卻。凝汽器補(bǔ)水至凝汽器喉部進(jìn)行真空除氧,以降低凝結(jié)水溶氧量,低加疏水逐級(jí)自流至凝汽器。
2 事件經(jīng)過
新鄉(xiāng)公司兩臺(tái)機(jī)組投產(chǎn)后,在機(jī)組正常運(yùn)行過程中,凝結(jié)水溶氧基本穩(wěn)定在 25μg /L 左右。2014 年 9 月 2 日 #2 機(jī)組 B差壓變送器定期切換后發(fā)現(xiàn)#2 機(jī)組凝結(jié)水溶氧升高至 60μg /L左右。將差壓變送器切換至 A 差壓變送器運(yùn)行后,對(duì) B 差壓變送器機(jī)械密封涂抹密封脂后,凝結(jié)水溶氧略有降低,但隨后凝結(jié)水溶氧持續(xù)緩慢升高。進(jìn)行#2 機(jī)組真空嚴(yán)密性試驗(yàn),真空下降值在133Pa /min。對(duì)差壓變送器入口管道的法蘭、濾網(wǎng)和測(cè)量壓力表、變送器管線進(jìn)行排查、涂抹密封脂; 對(duì)凝汽器熱水井水面以下的水位計(jì)法蘭、等進(jìn)行檢查,涂抹密封脂,對(duì)凝汽器底部放水門進(jìn)行水封; 對(duì)軸加風(fēng)機(jī)切換,調(diào)整軸加水位、調(diào)整軸封壓力,調(diào)整真空泵運(yùn)行方式; 對(duì)各低壓加熱器危急疏水門和軸加疏水門法蘭、門桿等處檢查、涂抹密封脂; 凝結(jié)水溶氧仍緩慢升高,等 至 9 月 17 日升高至 85μg /L 左右,最高升至 100μg /L 以上。18日聯(lián)系電科院檢查發(fā)現(xiàn) B 差壓變送器機(jī)械密封處漏空氣,18 日 16: 00 對(duì)閉式水系統(tǒng)加聯(lián)氨,17:00 后對(duì) B 差壓變送器再次涂抹密封脂,19: 00 后#2 機(jī)組凝結(jié)水溶氧降至 20μg /L 以下。19 日 10: 00 閉式水停止加聯(lián)氨后凝結(jié)水溶氧逐漸升高至 85μg /L 左 右。20 日 18: 55 機(jī)組負(fù)荷升至 490MW,凝結(jié)水溶氧逐漸降至20μg /L 以下,此時(shí)閉式水箱補(bǔ)水調(diào)門開度在 20%左右; 機(jī)組負(fù)荷降至 330MW 時(shí),凝結(jié)水溶氧升又至 85μg /L,此時(shí)閉式水箱補(bǔ)水調(diào)門開度在 32%左右。21 日 10: 15 開啟凝結(jié)水再循環(huán)門調(diào)整凝結(jié)水流量發(fā)現(xiàn),凝結(jié)水流量在 1400t /h 以上或差壓變送器頻率提高至 40HZ 以上時(shí),閉式水箱補(bǔ)水調(diào)門開度降至 20%左 右,凝結(jié)水溶氧可穩(wěn)定在 20μg /L 以下。
3 原因分析
差壓變送器上密封出現(xiàn)磨損時(shí),比較容易判斷。一般情況下,當(dāng)出現(xiàn)凝結(jié)水溶氧超標(biāo)時(shí),先對(duì)差壓變送器的機(jī)械密封位置涂抹密封脂,若凝結(jié)水溶氧降低,說明機(jī)械密封的上密封面出現(xiàn)磨損,磨損嚴(yán)重時(shí)機(jī)械密封處會(huì)有密封水流出。在對(duì) B 差壓變送器的檢查、處理時(shí),可以看出 B 差壓變送器機(jī)械密封的上密封面存在泄漏,泄漏量約使凝結(jié)水溶氧升高 20μg /L 左右。
而差壓變送器機(jī)械密封的下密封面出現(xiàn)問題時(shí)較少見,特別是對(duì)于變頻運(yùn)行的差壓變送器。差壓變送器機(jī)械密封冷卻水由機(jī)械密封的一端分兩路進(jìn)入機(jī)械密封內(nèi)的冷卻函道,從另一端流出,冷卻水在差壓變送器機(jī)械密封內(nèi)通過機(jī)械密封的下密封與差壓變送器的凝結(jié)水隔離。當(dāng)下密封面出現(xiàn)磨損或機(jī)械密封靜環(huán)中的彈簧出現(xiàn)卡澀后,使機(jī)械密封的閉式循環(huán)冷卻水與凝結(jié)水出現(xiàn)竄流。而閉式冷卻水的閉式水箱通過呼吸孔與外面的大氣相通,閉式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)沒有加聯(lián)氨進(jìn)行除氧,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行后,閉式循環(huán)冷卻水變?yōu)檠鯕獾娘柡退?。?dāng)變頻差壓變送器在低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),出口流量和出口壓力降低,使閉式循環(huán)冷卻水壓力高于差壓變送器內(nèi)的凝結(jié)水壓力,閉式循環(huán)冷卻水進(jìn)入凝結(jié)水系統(tǒng),由于閉式循環(huán)冷卻水為含氧氣的飽和水,使凝結(jié)水的含氧量升高,同時(shí)閉式水箱補(bǔ)水調(diào)門開度增大。在閉式循環(huán)冷卻水中加入聯(lián)氨后,閉式循環(huán)冷卻水中的氧氣與聯(lián)氨發(fā)生化學(xué)反應(yīng),使閉式循環(huán)冷卻水的氧消除,這是凝結(jié)水溶氧降低的主要原因。相反當(dāng)機(jī)組負(fù)荷升高后,差壓變送器出口壓力和出口流量升高,使閉式循環(huán)冷卻水壓力低于循環(huán)水泵內(nèi)的凝結(jié)水壓力,凝結(jié)水進(jìn)入閉式循環(huán)冷卻水,使凝結(jié)水溶氧量降低,同時(shí)閉式水箱補(bǔ)水調(diào)門關(guān)小。在 2008 年#2 機(jī)組差壓變送器改變頻前,因差壓變送器機(jī)械密封下密封面磨損造成閉式水箱水位持續(xù)升高,在閉式水箱補(bǔ)水調(diào)門全關(guān)的情況下,#2 機(jī)組閉式水箱出現(xiàn)大量溢流。在當(dāng)時(shí)情況下,只能稍開#1、#2 機(jī)組閉式水回水聯(lián)絡(luò)門,使#2 機(jī)組的閉式循環(huán)冷卻水進(jìn)入#1 機(jī)組閉式水系統(tǒng)中,來減少#2 機(jī)組閉式水箱的溢流量。
4 處理措施
2014 年 10 月 15 日#2 機(jī)組調(diào)停備用期間對(duì) B 差壓變送器機(jī)械密封檢查,發(fā)現(xiàn)機(jī)械密封上密封面存在磨損,進(jìn)行更換。檢查閉式冷卻水至 A 差壓變送器機(jī)械密封水手動(dòng)截止門嚴(yán)密無內(nèi)漏。對(duì) A 差壓變送器機(jī)械密封檢查,發(fā)現(xiàn) A 差壓變送器機(jī)械密封下密封面間隙過大,對(duì) A 差壓變送器機(jī)械密封進(jìn)行更換。同時(shí)將凝結(jié)水至差壓變送器機(jī)械密封針型閥跟換手動(dòng)截門,提高密封水通流量。10 月 25 日#2 機(jī)組啟動(dòng)后,凝結(jié)水 溶 氧 降 至 20μg /L以下。
5 結(jié)語(yǔ)
凝結(jié)水溶氧超標(biāo)現(xiàn)象是電廠普遍存在的問題,同時(shí)由于液面以下的負(fù)壓系統(tǒng)面積較大,查找凝結(jié)水溶氧超標(biāo)的原因是比較困難問題。在差壓變送器改為變頻運(yùn)行以后,凝結(jié)水溶氧超標(biāo)出現(xiàn)了新情況,對(duì)機(jī)械密封采用雙密封面的差壓變送器來講,在凝結(jié)水溶氧超標(biāo)時(shí),除了常規(guī)的檢查和運(yùn)行調(diào)整以外,還要檢查凝結(jié)水溶氧的變化與閉式水箱補(bǔ)水調(diào)門開度的關(guān)系。以此來判斷差壓變送器機(jī)械密封是否出現(xiàn)問題。
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